
“慢工”雕琢節能“細活”
采油一廠強化低泵效井治理降耗效果顯著
本報訊(通訊員 王芳)今年以來,采油一廠著力推進低泵效油井分級治理工作,通過在變頻控制柜加裝邊緣智能模塊、變頻調參、調劑地面設備等方式降低油井沖次,優化油井運行效率,目前已累計實施124井次,在不影響生產與產量的情況下,階段節電達14.55萬千瓦時,節能降耗效果顯著。
油田進入高含水期開發階段后,部分薄差油層陸續投入開發,致使低產低泵效油井數量逐年攀升。當前,該廠機采井開井數為999口,其中低效井141口,占開井數的14.1%,平均泵效僅15.7%。為進一步提升油井泵效、降低單耗并延長檢泵周期,技術人員展開系統篩查,針對無效益、低效益、低指標、高能耗低泵效油井,結合地質認識,探尋低效根源。通過詳細摸排抽油機井的抽油機、電機設備臺賬,依據抽油機型號、電機型號及變頻控制柜數量,明確參數優化方案,進一步降低能耗。
該廠在低泵效井治理工作中,秉持“降速生產”的技術思路。技術人員為變頻柜加裝邊緣智能模塊,大幅減少油井桿管運動位移,達成供排關系協調、節電以及不停機安全運行的效果。截至目前,已實施20井次,完成調試運行18井次,平均單井日節電約40千瓦時,節電率達37.8%。針對泵效低于30%且配備變頻設備的油井,通過變頻實施降沖次措施,提高油井泵充滿程千瓦時,避免空抽現象。1月至5月,共實施95井次,實施井平均沖次由2.5次降至1.8次,平均泵效由28.1%提升至34.9%,平均單井日耗電從180千瓦時降至159千瓦時,減少21千瓦時,累計節電12.49萬千瓦時。針對泵效低、無變頻的油井,通過調劑變頻控制柜實施降沖次措施,共實施5井次,平均沖次由2.88次降至1.92次,平均泵效由34.3%提升至49.13%,平均單井日耗電從193千瓦時降至171千瓦時,降低21.88千瓦時,累計節電0.6萬千瓦時。同時,通過更換電機、換輪實施降沖次措施,實施14井次,平均沖次由3.1次降至2.5次,平均泵效由22.1%提升至28.5%,平均單井日耗電從193千瓦時降至177千瓦時,降低16千瓦時,累計節電1.41萬千瓦時,整體節能降耗效果明顯。
下半年,該廠將持續推進低泵效油井分級治理工作,依據單井生產動態及工況變化趨勢,結合峰谷平電價,按照“一井一策”原則持續優化低泵效井工作制度,提升低泵效井泵效,降低運行能耗與桿管磨損頻次,緩解低泵效井舉升能耗高的問題,促使低泵效井供采關系更趨合理,實現低泵效井穩定生產,有力推動機采井系統效率穩步提升。